1.1 原除塵系統(tǒng)
該系統(tǒng)于20世紀(jì)70年代初設(shè)計、施工,并投入使用。現(xiàn)場設(shè)有空氣壓縮機,可以產(chǎn)生高壓氣體,用于氣力輸送系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有輸送距離遠(yuǎn)、輸送量大、系統(tǒng)所需供料設(shè)備少等特點,是國內(nèi)應(yīng)用_早、_廣泛的一種氣力除灰方式。系統(tǒng)由供料設(shè)備、氣源設(shè)備和集料設(shè)備三大基本功能組分以及通風(fēng)除塵系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等構(gòu)成。該氣力輸送系統(tǒng)原設(shè)計采用兩套子系統(tǒng),投料車間的通風(fēng)除塵系統(tǒng)采用上吸式排氣罩,排氣罩直接安裝于投料口的上方2m處,離心式風(fēng)機安裝在室外的屋頂上。該除塵系統(tǒng)直接將所吸收的水泥粉塵排至大氣中,而且兩臺離心式風(fēng)機的功率均為25KW。
1.2 粉塵污染狀況
原通風(fēng)除塵系統(tǒng)基本上處于報廢狀態(tài),工人在投料操作中受水泥粉塵污染嚴(yán)重,同時系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵對周圍環(huán)境造成了很大的污染。近幾年經(jīng)有關(guān)環(huán)保部門的每年檢測,投料車間的粉塵濃度為84mg/m3,__規(guī)定的_高容許濃度6mg/m3的13倍,操作室的粉塵濃度為36mg/m3,__規(guī)定的_高容許濃度6mg/m3的5倍。投料時整個投料車間內(nèi)到處彌漫著水泥粉塵,地面上的水泥積塵很多。
1.3 原有除塵系統(tǒng)癱瘓的原因
其原因主要是原來設(shè)計的通風(fēng)除塵系統(tǒng)不合理,本身存在很大的缺陷,同時維護(hù)工作做的不好,也是造成污染的一個重要原因。上吸式排氣罩雖然可以排走一些粉塵,但是它不是采取措施主動抑止粉塵飛揚的產(chǎn)生,只是被動的將生產(chǎn)過程中飛揚起來的粉塵排走,而且采用上吸式排氣罩,使得粉塵在進(jìn)入排氣罩前先通過工人的操作區(qū),這樣工人在投料過程中必然受到水泥粉塵的污染,給他們的身心健康造成很大的危害。這種通風(fēng)設(shè)計是不合理的,因而給系統(tǒng)帶來了很大的缺陷。
原來的氣力輸送系統(tǒng)的設(shè)計中,在地下儲料罐上設(shè)有卸壓管道,用來把儲料罐內(nèi)的輸灰結(jié)束時剩余的正壓排除掉,以便進(jìn)行下一次的投料。但是由于日常設(shè)備維修和管理的不夠重視,該卸壓管道已經(jīng)生銹腐蝕,已經(jīng)不能正常工作了。從而造成地下儲料罐在氣力輸送過程結(jié)束時,罐內(nèi)總是殘余輸灰過程中的正壓。這樣當(dāng)再次往地下儲灰罐投料時,一旦打開進(jìn)料閥,儲料罐內(nèi)的水泥粉塵在罐內(nèi)剩余正壓的作用下,_會噴出儲料罐,造成嚴(yán)重的粉塵污染。
2 新系統(tǒng)的設(shè)計
2.1 新除塵系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
a) 將原有的機械振打式布袋除塵器改為脈沖式布袋除塵器。一方面由于原有的機械振打式布袋除塵器已經(jīng)不能使用,另一方面因為脈沖式布袋除塵器與機械振打式除塵器相比,具有除塵效率高、壽命長、維護(hù)工作量小等優(yōu)點,還可利用原有的空氣壓縮機,不增加工程造價。
b)由于除塵車間的生產(chǎn)工藝采用兩套系統(tǒng),一套系統(tǒng)用于正常的生產(chǎn),另外一套系統(tǒng)為備用,所以,在設(shè)計新的除塵系統(tǒng)時,充分考慮到生產(chǎn)的實際要求,本著降低工程造價的原則,將兩套除塵子系統(tǒng)的除塵管道并聯(lián),兩套子系統(tǒng)合用一臺除塵器
c)充分利用現(xiàn)場的實際條件,采用兩級除塵方式。即在脈沖式布袋除塵器前加設(shè)_除塵器(沉降室),使得大部分水泥粉塵在沉降室里沉降,降低了脈沖式布袋除塵器的負(fù)荷,提高其壽命,降低運行費用。為了節(jié)約成本,利用現(xiàn)場原有的一個水泥罐體作為該沉降室除塵器,使得除塵系統(tǒng)中的絕大部分水泥被截留于該罐體,利用原有的水泥罐輸灰管道系統(tǒng),將截留下的水泥輸送到罐車,再次利用。這樣既治理粉塵污染,又回收水泥,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。
2.2 系統(tǒng)工作流程和控制系統(tǒng)
氣力輸送現(xiàn)場的工作條件比較惡劣,對通風(fēng)除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求很高。為了實現(xiàn)對工作流程的安全可靠控制,設(shè)計了單片機控制器。cpu采用AT89C2051芯片,輸入信號采用光電隔離技術(shù),_消除干擾,通過內(nèi)部定時和邏輯運算控制可控硅無觸電開關(guān),_終去控制相關(guān)電磁閥動作,確保系統(tǒng)安全可靠運行。在單片機的芯片內(nèi),裝入控制程序,使得整個工藝流程的操作簡便而可靠。
在氣力輸送過程中,保持通風(fēng)除塵系統(tǒng)的風(fēng)機一直運轉(zhuǎn)。在上一氣力輸送過程結(jié)束時,先打開除塵系統(tǒng)中通風(fēng)管道上的除塵閥,讓地下儲灰罐內(nèi)的正壓經(jīng)過通風(fēng)管道而卸除。五秒以后,當(dāng)儲灰罐內(nèi)為負(fù)壓時,再打開儲灰罐上的進(jìn)料閥,投料時儲灰罐內(nèi)的水泥粉塵_不會在正壓的作用下噴濺出來而造成粉塵污染和進(jìn)入操作區(qū)對工人造成身體上的傷害。解決了投料車間的主要粉塵污染問題。而且使粉塵不會在進(jìn)入通風(fēng)系統(tǒng)之前,先經(jīng)過。從而不會對工人的身體健康產(chǎn)生危害。
當(dāng)?shù)叵聝夜捱_(dá)到一次輸料容量時,先關(guān)閉進(jìn)料閥。這樣_在整個投料過程中,進(jìn)料口處都是處于負(fù)壓狀態(tài)。進(jìn)料閥關(guān)閉之后,關(guān)閉通風(fēng)管道上的除塵閥。然后打開連接著高壓罐的進(jìn)氣閥,讓現(xiàn)場的高壓罐內(nèi)出來的高壓氣體_進(jìn)入儲灰罐。當(dāng)氣體的壓力達(dá)到儲灰罐上的壓力表設(shè)定的壓力上限時,脈沖閥打開,開始向室外的水泥罐輸送水泥。
由于氣力輸送過程的需要,從現(xiàn)場的高壓罐向氣力輸送管道引了幾根高壓氣體管道。在輸送過程中,間隔的向輸送管道輸送高壓氣體。送氣時間為10秒,停氣時間為5秒。把送氣時間和停氣時間寫到單片機的程序里面,從而可以根據(jù)需要對脈沖閥送、停氣時間進(jìn)行調(diào)整,實現(xiàn)了輸送過程的自動控制,提高了輸送效率。
當(dāng)儲灰罐上的壓力表到達(dá)設(shè)定的壓力下限時,關(guān)閉高壓管道上的進(jìn)氣閥。在儲灰罐內(nèi)剩余的正壓的作用下,再向水泥罐內(nèi)輸送一些水泥。延遲五秒后,關(guān)閉脈沖閥,停止氣力輸送。此時,儲料罐內(nèi)還是剩余_壓力的正壓的,所以此時還不打開進(jìn)料閥。
脈沖閥關(guān)閉后,打開除塵閥,儲料罐內(nèi)剩余的正壓通過除塵管道而卸除。從而消除了“放炮”現(xiàn)象的形成。儲料罐內(nèi)的正壓卸除后,再打開進(jìn)料閥,開始下一個輸灰系統(tǒng)。從而完成一個氣力輸送系統(tǒng)過程。
在整個工作過程中操作人員只需要在氣力輸送過程開始時按“打開風(fēng)機”;然后按“系統(tǒng)開始”鍵,則排氣閥自動打開,延時五秒后,進(jìn)料閥自動打開。此時,工人開始往儲料罐打灰,當(dāng)儲料罐滿后,按下“輸灰開始”鍵,進(jìn)料閥自動關(guān)閉,之后延排氣閥關(guān)閉,然后進(jìn)氣閥打開,往儲料罐內(nèi)輸送高壓氣體;當(dāng)儲料罐內(nèi)的氣體壓力達(dá)到壓力表設(shè)定的壓力上限時,脈沖閥自動打開。開始輸送水泥進(jìn)水泥罐。當(dāng)儲料罐罐內(nèi)的氣體壓力達(dá)到壓力表設(shè)定的壓力下限時,此時儲料罐內(nèi)的水泥已經(jīng)基本輸送完畢。脈沖閥自動關(guān)閉,不再輸送水泥。然后關(guān)閉進(jìn)氣閥,不再往儲料罐內(nèi)輸送高壓氣體,同時打開排氣閥,延時五秒后,等地下儲料罐內(nèi)形成負(fù)壓,進(jìn)料閥自動打開。工人可以再次往儲料罐內(nèi)打灰。又開始了下一個工作流程。
2.3 除塵系統(tǒng)中風(fēng)速的確定
2.3.1 含塵氣體流的壓力損失
在計算該除塵系統(tǒng)管道內(nèi)空氣和粉體兩相流的壓力損失的時候,認(rèn)為該兩相流是懸浮流[1]。在懸浮式輸送中,氣固兩相流的壓力損失的確定,按下述原則處理[2]:
_,將兩相流中的顆粒群運動,視為一種特殊流體,它在管道中運動和一般流體一樣,有摩擦阻力和局部阻力,所引起的附加壓力損失,分別服從達(dá)西定律及局部損失定律;
_,在確定純氣流壓力損失時,忽略物料所占的斷面積和容積,按單相氣流的壓力損失來計算;
第三,兩相流的壓力損失Δpm是氣流的各項壓力損失Δpa與顆粒群運動附加的各項壓力損失Δps之和,即Δpm=Δpa+Δps ;
第四,兩相流的總壓力損失,由加速壓損、摩擦壓損、懸浮提升壓損及局部壓損所組成。
空氣和粉塵所消耗的_能量都是由空氣流的壓力能量來補償?shù)?,這樣_可以根據(jù)功能原理來計算各個部分的壓力損失。空氣的速度與粉體顆粒的速度不同,產(chǎn)生的動能和各種壓損也不同,所消耗的各種能量_分別計算。
2.3.2 除塵管道風(fēng)速的確定
通風(fēng)管道采用φ168×8的鋼管,從地下儲料罐引至現(xiàn)場的沉降罐,現(xiàn)場的沉降罐為高10m,直徑為4m的水泥罐。為了使地下儲料罐進(jìn)料口處所產(chǎn)生的粉塵不向四周擴散,同時使進(jìn)料口周圍的粉塵在負(fù)壓的作用下隨周圍的空氣流向儲料罐,取進(jìn)料口處的控制風(fēng)速為0.5m/s。按照這個控制風(fēng)速,得到除塵管道內(nèi)的風(fēng)速為22.6m/s。內(nèi)徑150mm的鋼管,其沿程阻力與管內(nèi)風(fēng)速的關(guān)系,經(jīng)試驗,得到如圖4的曲線關(guān)系。從圖4可得,當(dāng)風(fēng)速為22.6m/s時,管道的沿程阻力為45pa/m。由沿程阻力、管道風(fēng)速,根據(jù)上述的公式,可以得出系統(tǒng)的壓力損失即風(fēng)機需提供的風(fēng)壓為5331pa,風(fēng)量為1656m3/h。在滿足風(fēng)壓、風(fēng)量的條件下,選擇9-26-_型風(fēng)機,轉(zhuǎn)速為2900r/min,功率為12.9KW ,脈沖袋式除塵器選擇MC60-Ⅱ型。
3 改造后的運行情況
改造后的通風(fēng)除塵系統(tǒng),經(jīng)過兩個月的運行,除塵效果非常好。在投料過程中也沒有發(fā)生粉塵飛揚現(xiàn)象。投料車間的粉塵污染問題已經(jīng)得到解決,投料車間的粉塵濃度也在允許的_高濃度之下(6mg/m3)。經(jīng)過沉降除塵的氣體從沉降罐出來后,進(jìn)入脈沖袋濾式除塵器,再次經(jīng)過凈化除塵后,達(dá)到_規(guī)定的空氣排放衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),排入大氣。從而對周圍的環(huán)境不造成粉塵污染。整個系統(tǒng)的改造得到了該物資轉(zhuǎn)運庫公司的高度認(rèn)可和贊揚。