我國在針對煙塵排放的標(biāo)準(zhǔn)做成了嚴(yán)格的措施,在此之前我們先分析了布袋除塵器的發(fā)展前景,并結(jié)合鍋爐進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn)的產(chǎn)品。并對布袋除塵器等產(chǎn)品進(jìn)行了技術(shù)上的比較,建議鍋爐采用布袋除塵器,以提高除塵效率,減少煙塵排放濃度,_大氣環(huán)境質(zhì)量。
根據(jù)_環(huán)??偩譁y算,我國環(huán)境問題所造成的損失約占國民生產(chǎn)總值的1O%,污染問題已經(jīng)_嚴(yán)重,因此環(huán)保要求也日趨嚴(yán)格,_已經(jīng)對煙塵及SO2的排放提出_加嚴(yán)格的要求。自2004年1月1日起,通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批的新建、擴(kuò)建、改建火電廠建設(shè)項(xiàng)目,煙塵_高允許排放質(zhì)量濃度為50mg/m3。一部分地方環(huán)保部門提出了_嚴(yán)格的要求,北京市煙塵和SO2的排放允許質(zhì)量濃度嚴(yán)于很多__標(biāo)準(zhǔn),從2005年l1月1日起,已運(yùn)行的火電廠鍋爐到時(shí)煙塵排放質(zhì)量濃度僅允許30mg/m3,目前四電場靜電除塵器改為五電場、六電場也很難滿足上述要求。與此同時(shí),SO2的排放標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)提高。為減少SO2排放,許多電廠將燃用低硫煤或采取相應(yīng)的脫硫設(shè)施,從而導(dǎo)致靜電除塵器的除塵效率下降,尤其對于煤中硅、鋁含量_85%的電廠,采用靜電除塵器處理的煙塵排放質(zhì)量濃度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到環(huán)保要求。根據(jù)當(dāng)前形勢,靜電除塵器改造為布袋除塵器已經(jīng)勢在必行。
1.除塵器應(yīng)用現(xiàn)狀
在目前建設(shè)的火力發(fā)電廠中,除塵裝置的選擇以靜電除塵器和布袋除塵器為主。靜電除塵器在國內(nèi)的應(yīng)用較早,2O世紀(jì)7O年代_已經(jīng)應(yīng)用于火力發(fā)電廠,如吉林熱電廠、保定發(fā)電廠;1974年福建邵武電廠在75t/h鍋爐改造時(shí)_采用國產(chǎn)雙室二電場靜電除塵器。經(jīng)過多年的開發(fā)應(yīng)用,靜電除塵器技術(shù)成熟,除塵效率較高,目前已被廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工等行業(yè)。
從2O世紀(jì)8O年始,我國_在部分電廠_布袋除塵器處理鍋爐尾部煙氣進(jìn)行了嘗試,由于受當(dāng)時(shí)工藝水平的限制,濾料質(zhì)量不過關(guān),除塵布袋破損,導(dǎo)致除塵效率低,換袋頻繁,加之工作條件差,致使布袋除塵器沒有得到推廣應(yīng)用。國外在火電廠采用布袋除塵器較早,據(jù)了解,美國、加拿大、澳大利亞及歐洲等地的一些火電廠采用了布袋除塵器,其效率高達(dá)99.9%。當(dāng)時(shí),由于國內(nèi)環(huán)保要求不高,國外火
電廠采用布袋除塵器也不是很多,在引進(jìn)火電廠設(shè)備時(shí)大多數(shù)引進(jìn)了靜電除塵器,而沒有引進(jìn)布袋除塵器。
近年來,隨著濾布材料制造技術(shù)的發(fā)展,袋式除塵器在濾布的強(qiáng)度、_、耐腐、耐磨等方面都有很大的提高。布袋除塵器的煙塵排放質(zhì)量濃度可以控制在15~50mg/m3,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電廠、礦山、冶金、化工、水泥、制藥、食品等行業(yè),作為環(huán)境凈化及產(chǎn)品回收設(shè)備。例如內(nèi)蒙古呼和浩特發(fā)電廠由于燃用準(zhǔn)格爾煤,煤中SiO與AlO。含量高,KO與NaO含量低,導(dǎo)致靜電除塵器收塵困難,在1、2、3、
4號機(jī)組中采用靜電除塵器,其運(yùn)行效率大大低于設(shè)計(jì)效率,煙塵排放質(zhì)量濃度嚴(yán)重_標(biāo)。在擴(kuò)建2臺670t/h鍋爐時(shí),經(jīng)_多次論證,決定采用脈沖反吹式布袋除塵器,2001年12月28日第1臺機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電后,布袋除塵器運(yùn)行狀況良好,達(dá)到了預(yù)期的效果。經(jīng)有關(guān)部門多次檢測,煙塵排放質(zhì)量濃度約為28mg/m3,與前面采用靜電除塵器的機(jī)組形成了鮮明對比,現(xiàn)在該廠已經(jīng)對220t/h鍋爐的靜電除塵器進(jìn)行了改造。