水泥工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)大都采用布袋除塵器,存在優(yōu)勢和不足。布袋除塵器的收塵效率很高,能較容易地達到很高的排放標準,但使用溫度有限,阻力較大,維修_換費用大。
電袋復(fù)合式除塵器結(jié)合了這兩類除塵器的優(yōu)點,避其缺點。在收塵器的前端,設(shè)置了電場(陰、陽極),而在后端設(shè)置濾袋。當煙氣通過電場時,煙氣中大部分的大顆粒被收集,剩余的少部分細顆粒粉塵隨著煙氣進入了后面的布袋除塵器。
從窯頭出來的煙氣,_入冷卻機,經(jīng)過預(yù)除塵后,一部分經(jīng)過烘干機,另一部分直接通過管道,兩部分煙氣匯合后進入除塵器。含塵煙氣從收塵器的左端進入,通過氣流分布板的作用,均勻地進入前端的電場,大部分的粉塵在電場力的作用下被收集并落入下部灰斗。剩余的含有少量微細粉塵的煙氣通過布袋除塵器時,被濾袋所攔截,粉塵截流在濾袋的表面,潔凈煙氣通過上部濾袋口進入凈氣室,再通過提升閥進入煙道排放出去。
布袋除塵器劃分為若干個獨立的收塵室,采用行噴脈沖式收塵器,一根噴吹管控制一排濾袋。考慮到有效過濾面積,清灰方式采用了在線逐行噴吹,清灰的控制方法是定時和定壓噴吹相結(jié)合,以定壓噴吹為主。
濾袋是除塵器_為關(guān)鍵的部件,關(guān)系到除塵器的除塵效率,同時價格不菲,該廠選擇時非常慎重,進行了多方考察。
早在2003年,水泥廠對窯尾收塵系統(tǒng)進行了改造,把電收塵器改成了電袋復(fù)合除塵器,由于當時對高溫濾袋了解較少,為了保險起見,該廠選擇了價格昂貴的進口玻纖覆膜濾袋,同時在其中試裝了幾條玻纖覆膜濾袋。經(jīng)過兩年實際掛袋試用,對濾袋外觀狀態(tài)仔細觀察并與進口濾袋做了細致的比較后發(fā)現(xiàn),大宮濾袋并不遜色于進口濾袋,客觀的講PTFE薄膜的復(fù)合強度優(yōu)于進口濾袋,且達到了零破損。
在窯頭改造中,不推薦選用玻纖機織布覆膜濾料,因為窯頭、窯尾工藝不同。眾所周知,相對窯尾、窯頭在收集礦渣、黃沙、成品熟料時,物料顆粒大,磨蝕性強,而采用進口NOMEX(芳綸)覆膜濾袋的話,又無法承受由此增加的改造成本。
通過多方面的調(diào)查了解,考慮到電袋復(fù)合除塵器的運行特點,前端電場已經(jīng)把大部分的粉塵收集下來,尤其是大顆粒磨損性強的粉塵,剩余的主要是一些微粉進入袋收塵,大宮公司推薦玻纖覆膜濾袋,并根據(jù)水泥廠的實際使用需要,配合工況要求對玻纖濾料性能進行了一系列調(diào)整,包括玻纖濾料本身紗絲線細度的調(diào)整、PTFE薄膜孔徑的設(shè)定以及布袋縫制工藝的改進,同時大宮公司承諾了不低于3+1年的使用壽命,在3 年保質(zhì)期中濾袋阻力不高于1500Pa。自2005年3月開始,水泥廠對水泥窯頭部位除塵器進行改造,2005年4月開始運行,使用至今。玻纖覆膜濾袋在除塵系統(tǒng)已運行了3年多,保持了零破損,其運行壓差始終穩(wěn)定在700Pa~950Pa,粉塵排放濃度都低于 20mg/Nm3,通過3年多的實際運行,玻纖覆膜濾袋阻力很低,相比普通濾袋要減少600Pa以上的壓差,和國外進口濾袋的壓差相當,且使用至今無濾袋破損,大大降低了維護運行成本。
除塵器運行的順利與否,正確的管理和維護也是一個關(guān)鍵。水泥廠是國內(nèi)用電袋復(fù)合式除塵器的廠家,此次在窯頭收塵系統(tǒng)中采用玻纖覆膜濾袋也是_,沒有相關(guān)的經(jīng)驗可以借鑒。通過技術(shù)人員的不斷探索,總結(jié)出一套經(jīng)驗:①使入口溫度穩(wěn)定。雖然濾袋的耐溫_高可達260℃,但濾袋的使用壽命還是和煙氣的溫度有關(guān),溫度越低,濾袋的使用壽命越長。在入口煙氣溫度_標時,要立刻采取措施,如打開旁路,或打開冷風閥等等。②設(shè)置清灰方式和清灰壓力。由于玻纖覆膜濾袋有著很好的清灰_能力,所以噴吹的壓力要盡量低,控制在 0.3MPa以下;噴吹控制_好設(shè)置為定壓噴吹清灰為主,定時噴吹為輔,這樣可以盡可能地降低清灰頻率,延長濾袋的使用壽命。③定時檢查各種閥門、壓差表和溫度表等儀表設(shè)備,確保正常工作。④檢查灰斗是否正常排灰,灰斗不要積灰過多過高。對灰斗的各個運轉(zhuǎn)部件定時檢修,確保正常運作。⑤開停機要嚴格按照濾袋生產(chǎn)廠家提供的標準程序進行,盡可能地減少開停機次數(shù)。⑥每年提供一次正在運行的濾袋給濾袋生產(chǎn)廠家作濾袋檢測,了解濾袋的使用狀況。